吊水洞煤矿“12.4”一氧化碳超限事故专项辨识评估(后)岗位培训教案
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1、重庆永川区吊水洞煤矿“12.4”一氧化碳超限事故后专项辨识评估培训教案 编制单位:XXXX有限公司编制时间:2020年12月前言根据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)及山东省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南要求,全国煤矿发生重特大事故,或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后,开展一次专项辨识,我矿于2020年12月7日,由矿长组织分管负责人及相关业务科室、区队负责人开展了对重庆永川区吊水洞煤矿“12.4”一氧化碳超限重大事故的安全风险辨识工作,各分管业务科室负责辨识评估分管范围内的安全风险,并将评估结果汇报至安全部,2020年12月8日由安全部牵头、其
2、他相关业务科室配合编写了辨识评估报告,安全风险清单及相应管控措施,2020年12月9日矿长组织分管负责人及相关业务科室对报告进行了审核,修改后形成最终的重庆吊水洞煤矿一氧化碳超限事故后专项安全风险辨识评估报告。为贯彻落实煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员开展培训的规定。深刻吸取事故教训,提高广大员工对安全生产重要性的认识,增强安全生产责任感,提高广大职工遵守规章制度和劳动纪律的自觉性,增强安全生产法制观念,提高广大职工安全技术知识水平,熟练掌握操作技术要求和预防、处理事故的能力,特进行此次专项培训。培训大纲v 一、事故前情回顾v 二、事故
3、原因分析v 三、专项辨识情况v 四、作业地点重大风险v 五、主要安全生产技术措施v 六、提问部分人员看掌握情况v 七、培训总结重庆永川区吊水洞煤矿“12.4”一氧化碳超限事故后专项辨识评估培训教案培训时间2020年12月10日培训地点培训中心主讲老师XXX总计学时2学时1 点名、宣布课堂纪律并组织上课2 利用几个相关问题引入培训主题教学项目主要教学内容时间分配一事故前情回顾12月4日17时许,重庆市永川区停产关闭两个多月的吊水洞煤矿,因企业自行拆除井下设备发生事故,24人被困井下。市委市政府第一时间组织市、区两级救援队伍紧急救援。在应急管理部工作组指导下,经30个小时全力搜救,24名被困人员搜
4、救完毕,其中1人获救,23人遇难。目前,善后工作有序开展,事故原因正在进一步调查中。工人讲述重庆吊水洞煤矿事故过程:【刚出矿井就看见黑烟喷出】公开信息显示,吊水洞煤矿位于永川区安溪村毗卢寺社,由重庆市永川区吊水洞煤业有限公司经营。天眼查显示,该公司成立于2011年2月21日,主要经营范围为煤炭开采、煤炭销售。曾在吊水洞煤矿工作的陈刚告诉记者,该煤矿共有六个区域,深度和高度不同,用不同的数字区分。事故当天,只有两个区域有人作业。“停产后,厂里平时人不多,一般只有必须的值班人员。但最近因为要拆除设备,陆陆续续不断有人下井,没想到这么多人被困在了井下。”39岁的陈刚是吊水洞煤矿员工,已在矿上干了13
5、年。12月4日19时许,他接到了矿上机电队长的电话,“马上到厂里来,马上”。所谓的厂里,即指吊水洞煤矿。陈刚家在永川区万寿镇,距煤矿约4公里,开车只要10分钟左右。还没出门,他就看见矿井的方向冒起了黑烟。来到矿上后,陈刚发现警车、救护车、消防车占满了院子,附近一家砖厂门口平时见不到人,当时也聚集了大批围观人群。机电队长告诉陈刚,井下出事了,24名工人正在那里拆除设备。陈刚说,按照工作流程,矿工下矿必须登记时间和工作区域。当天下井的24人中,上早班的领队和负责瓦斯、电工的两名工人是早上8时左右进入矿井的;14时左右,陈刚的表叔也带着一群工人下了井。陈刚记得,24人中16人并非本厂员工,是从永川区
6、大安街道过来帮忙拆除设备的,“只知道是收铁的老板让过来的。”一名矿工展示矿厂分布图,两栋楼中间的位置就是下井口。据吊水洞煤矿工人张强回忆,事故是在当天17时前发生的。不到17时,张强和一名厂内矿工、5名外厂工人一起进入矿井换班,走了二三十米就发现矿井深处冒出屡屡白烟,“像雾气,没有味道”。又往里走了几十米,张强发现白烟越来越重,他们觉得情况不对,掉头出井。张强记得,17时多走出矿井不久,监控室里的监测系统就发出警报,提示一氧化碳超标,一缕缕黑烟从洞口喷出。但陈刚曾听事故当天的调度人员提起,当天17时40分左右,已监测到矿井内一氧化碳超标,地面上负责查看通风井的人也看到了黑烟。15分钟友情提示:
7、第一部分主要针对于整个事故介绍,可根据情况适当调整授课时长。二事故原因分析据新华社报道,经有关部门调查,煤矿以286万元的折价将井下机电设备、电缆、管道、钢轨等出售给重庆某再生资源回收公司。该回收企业组织19人下井回收,吊水洞煤矿5人下井配合。12月4日约16时48分,该企业在井下主水仓区域违规动火作业,迅速引燃主水仓漂浮的大量石油(油气),产生一氧化碳等大量有毒有害气体和浓烟,形成火风压。重庆的煤矿属于高瓦斯矿井,瓦斯是一种以甲烷等为主的气体,经过开采加工可以成为家用燃气。但在矿井中,瓦斯易燃易爆,是名副其实的夺命者。每个矿洞都需要配备一名瓦斯检测工,如果瓦斯浓度超标,他将警示停止作业“矿里
8、安排了5名瓦斯监测工,但实际在工作的可能只有四个人,早班两个,中班一个,晚班一个,另一个不知道哪去了。”齐明告诉中国新闻周刊,交接班时发现只有一位检测工和他对接,“虽然觉得有些不妥,但当时矿井已经停产,大家觉得往日的规范也没有必要那么严格遵守。”齐明发现,这二十天设备拆卸过程中,安全漏洞太多,极易酿成矿难事故。煤矿中的一氧化碳,主要是井下煤层氧化产生的气体,煤矿安全规程规定煤矿井下空气中一氧化碳浓度不得大于0.0024%,常用单位是PPM。按规定,矿井中的一氧化碳浓度不能超过24PPM。本次事故发生后,吊水洞煤矿矿井内的一氧化碳浓度,一度高达1700PPM,是规定值24PPM的近71倍。一氧化
9、碳无色、无臭、无味,极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成人体组织窒息,严重时死亡。一氧化碳对全身的组织细胞均有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响最为严重。空气中的一氧化碳达到0.05%,人就有中毒危险,在空气中的一氧化碳浓度达到0.5%1%,就可能在5分钟内致人死亡。煤矿中发生一氧化碳超标较为常见。发生一氧化碳超标主要是因为煤炭氧化自燃、煤矿中出现火灾,或者是煤矿中的煤尘发生爆炸。此外,在煤矿的采掘过程中,实行爆破的时候,都会导致煤矿中的一氧化碳超标。目前尚无法确认导致吊水洞煤矿“一氧化碳超限”的原因,究竟是这24位工人在拆除设备的过程中采用的爆破产生,还是因
10、爆破、切割金属等因素导致矿井中的煤炭燃烧,或矿井中的烟尘发生爆炸产生。重庆市原安监局一位不愿具名的工作人员称,如果是煤层中的一氧化碳突然突出,洞口就绝对不会有烟尘,如果有烟尘,就要么是有爆炸,要么是有燃烧。至于是一氧化碳爆炸产生的烟尘,还是爆炸或燃烧产生的一氧化碳,目前还无法从常识角度判断。记者梳理公开报道发现,2012年以来,吊水洞煤矿发生过多起生产安全亡人事故。据永川区人民政府消息,2012年,吊水洞煤矿曾发生顶板事故,造成一人死亡。据重庆煤矿安全监察局通报,2013年3月25日,吊水洞煤矿在进行探水打钻过程中发生一起硫化氢气体中毒事故,造成3人死亡、2人受伤。针对吊水洞煤矿的安全生产风险
11、,多个部门曾经发出勘探、检查文件。2020年3月22日,重庆朔风科技有限公司对吊水洞煤业公司进行了安全勘探,指出其生产安全隐患:岗位工人安全生产责任制不完全,部分从业人员安全生产教育培训记录填写不全不完善,井下人员不完全熟悉自救器使用时间、佩用方法;部分灭火器失效;副井架空乘人装置多处磨损严重,发出异响;副井未设防滑缓冲设施。今年4月,吊水洞煤矿还被发现存在供电系统和瓦斯治理管理方面的问题。重庆市应急管理局公告显示,4月15日,重庆市应急管理局、重庆煤矿安全监察局关于2020年一季度全市煤矿瓦斯防治与利用工作情况的通报中提到,包括吊水洞煤矿在内的多个矿井供电系统管理存在短板,瓦斯超限事故风险大
12、,多个矿井发生无计划停电停风,引起井下大面积高浓度瓦斯超限。10月19日,重庆市应急管理局、重庆煤矿安全监察局关于2020年三季度全市煤矿瓦斯防治与利用工作情况的通报中指出,吊水洞煤矿瓦斯治理精细化管理差,甲烷传感器调校人员操作不规范,调校时未设置为调校状态,导致传感器超限报警次数大量增加。15分钟友情提示:因为目前尚未查清造成该事故的主要原因,故从多方面叙述。(仅供参考)三专项辨识情况针对此次事故,我矿已于12月7日-10日开展了专项安全风险辨识评估,由矿长任专项辨识领导小组组长,安全矿长任副组长,相关部门、业务部室及工区负责人参与此次专项辨识活动。由于导致吊水洞重大事故的原因为一氧化碳超限
13、,故针对能够导致一氧化碳超限事故的危险因素进行风险辨识,导致一氧化碳超限的原因主要有:井下爆破及矿井火灾,而导致矿井火灾的主要原因分为两类,内因火灾及外因火灾,内因火灾主要为煤层自然发火导致的火灾,外因火灾由于外部火源如明火、放炮、电流短路、机械磨擦和撞击等原因引燃可燃物造成的火灾。故本次风险辨识范围为:井下爆破、煤层自燃火灾、煤尘爆炸、瓦斯爆炸、电气火灾、机械火灾等。经排查,我矿现有采煤工作面XX个,XX采煤工作面和XX采煤工作面,采用分区独立通风方式进行通风,主斜井担负提煤兼进风,副斜井用作提矸、下料、行人和进风,立井为回风井。采煤方法为走向长壁后退式,采煤工艺为机采,全部垮落法管理顶板。
14、根据工作面确定存在的风险类型,依据本次专项辨识目的,对工作面火灾重大风险重新进行研判,逐一辨识导致火灾重大风险的各类危害因素。此次专项辨识共辨识出主要安全风险25项,具体风险描述如下: 1、煤层自燃倾向性为类,煤层最短自然发火期为91天,回采过程中推进速度不均衡及采空区遗煤,可发生自然发火事故。 2、综采工作面采煤工作面回采期间上隅角通风管理不到位或瓦斯治理不到位,瓦斯超限,存在瓦斯燃烧、爆炸造成人员伤亡风险。 3、综采工作面工作面回撤期间通风、瓦斯管理不到位,存在瓦斯燃烧、爆炸造成人员伤亡风险。 4、综采工作面遇构造,采煤机滚筒割矸石可能产生明火,引燃易燃物,发生火灾。 5、消防设施灭火器过
15、期失效,发生火灾时,可能造成灭火器不能正常使用。 6、筒仓内存煤较多,通风不畅造成瓦斯积聚,电气设备失爆、电气焊作业出现明火等情况时,可能造成瓦斯燃烧、瓦斯爆炸。 7、通风系统贯通未调整通风系统和未检查瓦斯,会造成通风系统不可靠、风流素乱和瓦斯超限,可能造成瓦斯爆炸或煤与瓦斯突出事故发生。 8、皮带运输巷皮带运输机皮带与滚筒摩擦温度过高,点燃浮煤,可能引发火灾。 9、掘进工作面与旧巷贯通时,由于安全技术措施执行不到位,可能造成瓦斯超限、瓦斯爆炸。 10、掘进工作面钻眼时,煤岩粉排不出来,卡钻、塌孔等预兆时,未引起重视,可能造成爆炸、突出事故。 11、掘进工作面钻杆长时间在钻孔内摩擦,可能引起煤
16、层燃烧,巷道内一氧化碳超标,使人员室息中毒。 12、采掘工作面可移动的电缆或电气设备失爆,可能导致漏电,电火花可能引起火灾、瓦斯爆炸等。 13、采掘工作面降尘、防尘措施执行不到位,作业地点煤尘浓度达到452000g/m3,煤尘超限、积聚,可能造成煤尘燃烧、爆炸事故。 14、采掘工作面未按规定测风、风量不足,出现瓦斯积聚,不能及时排出瓦斯等有害气体,可能造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸事故发生。 15、采掘工作面未按规定安装监控设备,不能及时发现瓦斯等有害气体超限,可能造成缺氧室息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。 16、采掘工作面未按规定调校监控设备,不能准确监测瓦斯等有害气体,可能造
17、成造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。 17、采掘工作面传感器设置位置不符合规定,造成监测数据不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限,可能造成缺氧室息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。 18、采掘工作面人为破坏监控设备,造成监控设备不能使用,不能及时发现瓦斯等有害气体超限,可能造成缺氧室息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。 19、采掘工作面未按规定检查瓦斯,不能及时了解井下各检查点有害气体浓度,不能及时发现瓦斯等有害气体超限,可能造成人员缺氧室息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸事故发生。 20、采掘工作面携带检查仪器不完好,不能测量数据或测量数据不准确,不能及时发现瓦斯等有害气体超限,可能造
18、成缺氧室息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。 21、采掘工作面机电班对设备进行检修、安装、拆除时,违章作业,未执行二级用电,未检查开关周围瓦斯,可能造成出现瓦斯爆炸或者燃烧事故。 22、采掘工作面电气设备短路、或接触不良,可能引发电气火灾。 23、爆破作业点“一炮三检”执行不到位,瓦斯浓度超过规定进行放炮,可能造成瓦斯爆炸。 24、爆破作业点装药后,使用不符合规定的炮泥或炮眼封泥长度不足,放炮后产生的火花可能导致瓦斯燃烧、瓦斯爆炸。 25、爆破作业点爆破后,炮烟未散尽作业人员进入工作面可能导致一氧化碳及氯氧化合物等有毒有害气体中毒。20分钟友情提示:第三部分可以根据公司专项辨识实际开展情况进行讲
19、解四重大风险及管控措施 根据此次专项辨识评估,未发现新增重大风险。目前我矿现存的五项重大风险分别是采煤工作面煤尘爆炸、煤层自燃、主通风机停风、主供电系统停电、副井绞车提升系统(断绳、跑车)。针对五项重大安全风险我们主要采取管控措施如下: 煤尘爆炸方面:u 1、加强通风管理,确保工作的风量、风速符合要求。因巷道冒顶或其他原因达不到上述要求的,应立即进行整改,整改完毕后再恢复生产。u 2、确保工作区域内空气成分满足要求,正常情况下氧气不低于20%,二氧化碳不高于0.5%,其他其体浓度符合规程规定。u 3、班长必须认真履行瓦斯检查员手册签字制度,及时掌握工作面CH4浓度的变化情况,必要时按要求组织人
20、员撤离。u 4、班长、电工及放炮员必须携带便携式瓦斯检测报警仪,工作面回风巷上隅角要悬挂一台,对工作面瓦斯进行监测。u 5、认真执行综合防尘措施,保障防尘用水要有充足的水量和水压。u 6、防火墙:回风巷设在经4点前10米处;运输巷设在经6点前5米处。 煤层自燃(火灾)方面:u 1、工作面在正常推采期间,应根据煤层自燃发火期u 和煤层“三带”宽度严格按设计的推进速度进行推采,保证工作面月进度不小于20m。u 2、工作面在正常推采过程中应加强工作面及两巷浮煤u 的清理,及时将进回风巷和采煤工作面维护顶板使用的木料回收干净。u 3、工作面在正常推采过程中必须提高煤炭回收率。 u 4、工作
21、面在正常推采期间,应保障消防管路及闸阀完u 好,确保采煤工作面一旦发生火灾事故时灭火用水。u 5、工作面在正常推采期间,应采用阻化剂雾化防止煤u 炭自燃措施,利用阻化剂雾化泵向采空区喷射阻化剂雾,使阻化剂雾将遗落在老塘内的煤炭覆盖,以延缓遗落在老塘内的煤炭氧化速度,防止煤炭自燃现象的发生。u 6、工作面在正常推采期间,如采煤工作面回风隅角或u 老塘内出现烟雾、CO气体影响采煤工作面作业人员的人身安全时,应立即停止生产,采取积极的灭火措施及时消除火灾隐患。u 7、工作面回撤结束后,三日内将采煤工作面的进风、 u 回风顺槽进行永久密闭。密闭施工时应掏槽至硬底,硬帮用不燃性材料砌筑。防火密闭墙应在同
22、一地点间隔1m左右砌筑两道,每道墙体厚度不得小于0.5m,中间用黄土充填,防火密闭墙应预留注浆孔,位于回风侧的防火密闭墙还应留有观察孔。防火密闭墙所在巷道底板有积水或可能出现积水时,砌筑密闭墙时必须设有反水槽或反水管,无水流流出时应保证反水槽或反水管不漏风。u 8、监测系统u 对工作面回风隅角和回风流中的C0气体进行人工检查和气体分析,并充分利用安全监测系统和束管监测系统,进行预测预报工作,通过对当班安监员测得的数据及束管监测系统的数据及时进行分析,发现温度上升明显,有芳香族碳氢化合物,C0浓度超过0.0024%或增长较快时,要及时组织进行撤人,进行防灭火处理。u 9、安全监控系统  
23、;由于采煤工作面所开采的煤层属自燃煤层,为充分发挥安全监测监控系统在矿井防火方面应有的作用,根据煤矿安全规程规定:“开采容易自燃、自燃煤层的矿井,应设置一氧化碳和温度传感器”的规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范的有关要求,在采煤工作面安装一氧化碳和温度传感器。u 10、设立井下移动式注浆站在采煤工作面设备硐室设置移动式注浆站,并在采区巷道内敷设专用的注浆管路,注浆管路用直径50mm的钢管沿工作面回风巷敷设30m,钢管前端用特制的6变头连接牢固,再用软胶管接到变头上,距离终采线20米时使用软胶管对整个工作面进行注浆,工作面生产时每循环对采空区侧进行预防性注浆,注浆时浆液必须全断面覆盖老
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